等離子氣刨的應用及對比
為了研究等離子刨削的性,我們分別采取某國際的1000A碳弧氣刨機和150A等離子氣刨機進行對比試驗。試驗條件為:碳弧氣刨采取8mm碳棒,等離子氣刨氣體采用普通壓縮空氣,試驗材料采用推土機主機架關鍵焊縫,主要材質為Q460C低合金高強鋼板。
(1)刨削溝槽質量對比 針對兩臺同位置的焊接缺陷采取碳弧氣刨(已修磨)和等離子氣刨后,外觀質量。首先本次試驗碳弧氣刨速度為0.6~0.8m/min,焊縫刨削質量較差,且溝槽較寬對母材影響較大,刨削速度對刨槽尺寸和表面質量都有一定的影響,刨削速度太快會造成碳棒與金屬相碰,使碳粘在刨槽的頂端,形成所謂“夾碳”的缺陷,必須經過砂輪修磨后的方可進行焊接措施。刨槽表面有厚度為0.54~0.72mm的硬化層,硬化層是由于處于高溫的表層金屬被急冷后而造成的,而不是滲碳的結果,并隨工藝參數的變化而變化,但深≤l.0mm。150A等離子弧速度為1.5m/min,刨削溝槽質量好,尺寸規則,且很少或基本上不需要打磨,同時無碳層,若采取氮氣或氬氣/氫氣(H35)等介質保護實施屏蔽了空氣,金屬珠與空氣不發生反應,可以留下一層氮化物,有助于進一步焊接。
(2)煙霧發塵量對比 考慮到刨削現場產生強弧光和大量煙塵,要求刨削操作人員必須穿戴防護,尤其是防護面罩。然后針對兩種刨削方式進行防護罩內、工作區以及工作區外(2m)分別收集發塵量并進行檢測對比,同時針對工作區刨削溝槽產生區附近進行發塵量的采集對比
通過刨削煙霧和發塵量數據的收集進行分析,可以得出如下結論:①煙塵量濃度由高到低依次為:工作區、工作區外、防護罩內。②刨削產生區的煙塵量由高到低依次為熔化區、過渡區、母材區。③單位發塵量:等離子氣刨發塵量遠遠低于碳弧氣刨。
(3)成本效率對比 兩種刨削設備負載持續率按分別為等離子40%、碳弧氣刨20%,采取相應的刨削速度進行多批次工藝試驗,得出綜合使用成本,可以看出等離子氣刨較碳弧氣刨無需碳棒電,減少了消耗品損耗,使用綜合成本較碳弧氣刨低約50%;同時等離子氣刨不劇烈,安全性高,沒有潛在的火災危險,噪聲較小,同時擁有更快的氣刨速度,節約勞動力成本同時減少潛在缺陷,不需要專門配置除塵設備,
通過上述等離子氣刨和碳弧氣刨在三個方面的對比試驗分析,等離子刨削具有明顯的使用性,同時針對焊接缺陷的工件修復的溝槽焊道無需進行二次打磨,形成的一層氮化物對后續的焊接起到了促進作用,確保焊縫返修的質量效果。
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